由于三綜合試驗箱是一個既有電氣又有制冷機械等多個系統組成的設備,因此,一旦設備出現問題,一定要全面地對整個設備進行檢查和綜合分析。一般來說,分析判斷的過程可以先”外”后”里”。即首先排除外部因素,如冷卻水、供電等,在*排除外部因素后,根據故障現象,對設備進行先系統分解后系統綜合的分析判斷,可以采用倒推的方法查找故障原因:首先按照電氣接線圖查找是否電氣系統的問題,Z后查找是否制冷系統的問題。表1提供了一些常見故障的分析表。
故障分析表
故障現象 | 故障原因分析 | 排除故障方法 |
設備不降溫或降溫緩慢 |
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設備升溫緩慢 |
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系統不工作 |
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壓縮機不運轉 |
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排氣壓力過高 |
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吸氣壓力過低 |
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系統不能加濕 |
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系統不能除濕 |
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典型故障分析
三綜合試驗箱在-55℃低溫保持階段出現了溫度保持不住的現象。對該故障現象進行分析:
1) 試驗箱能夠制冷,說明外部因素-冷卻水的問題可以排除。
2) 由于是溫度保持不住,觀察制冷壓縮機在試驗箱運行過程中是否能夠正常啟動,壓縮機在試驗箱運行過程中都能夠啟動,說明從主電源到各壓縮機的電氣線路正常,電氣系統方面也沒有問題。
3) 電氣系統沒有問題,繼續檢查制冷系統。首先檢查兩組制冷機組的排氣和吸氣壓力,發現主機組的低溫(R23)級壓縮機的排氣和吸氣壓力都較正常值偏低,而且吸氣壓力呈抽真空狀態,說明主制冷機組的制冷劑量不足。用手摸主機組R23壓縮機的排氣和吸氣管路,發現排氣管路的溫度不高,吸氣管路的溫度也不低(未結霜),這也說明了主機組的R23制冷劑缺乏,系統漏氟。
4) 為確定故障原因,結合試驗箱的控制過程進一步確認故障原因,該試驗箱擁有兩套制冷機組,一為主機組,另一為輔助機組。在降溫速率較大時,兩組機組同時工作,在溫度保持階段初期,兩組機組依然同時工作。待溫度初步穩定下來,輔助機組停止工作,由主機組來維持溫度的穩定。如果主機組的R23泄漏,會使主機組制冷效果不大,由于降溫過程中,兩組機組同時工作,故沒有溫度穩定不住的現象,而只是降溫速率降低。在溫度保持階段,一旦輔助機組停止工作,主機組又無制冷作用,試驗箱內的空氣就會緩慢上升,當溫度上升到一定程度,控制系統就會啟動輔助機組來降溫,將溫度下降至設定值(-55℃)附近,然后輔助機組又停止工作,如此反復,便會出現如圖3所示的故障現象。至此,已確認為產生故障的原因是主機組的低溫(R23)級機組的制冷劑R23泄漏。
5) 對制冷系統進行查漏,用檢漏儀和肥皂水相結合的方法檢查,發現是一熱氣旁通電磁閥的閥桿開裂了一約1cm的細縫。更換此電磁閥后,對系統重新充氟,系統運行正常。 由上文可以看出,對該故障現象的分析和判斷基本上是由易至難,先”外”后”里”,先”電氣”后”制冷”的脈絡進行分析和判斷的,熟悉和了解試驗箱的原理和工作過程是分析故障和判斷故障的基礎。
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